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Nach und nach werden die schadhaften Profile ersetzt.
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Alle Scheiben wurden ausgebaut und eingelagert.
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Die Halterungen der Radkastenabdeckung war mürbe geworden und wurde erneuert.
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Der Motor wurde zur Motorrevision ausgebaut. Die Lagerschalen der Kurbelwelle müssen ersetzt werden.
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Schweißarbeiten am vorderen Einstieg wurden durchgeführt.
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Neues Trägermaterial wurde angebracht.
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Nachdem der Lack ausreichend durchhärten konnte wurde der Bus wieder mit der ursprünglichenWerbung versehen.
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Der Bus wurde bis zur Fensterunterkante neu lackiert.Jetzt steht der Bus wieder in unserer Halle und wartet auf seinen nächsten Einsatz.
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Mit Wappen und Schriftzug verschönert.
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In einer Bielefelder Fachwerkstatt werden die rostigen Stellen im Bereich der Radkästen entfernt und teilweise neu beblecht.
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Nachdem die Geber- und Nehmerzylinder der Kupplung komplett getauscht wurden, das Lenkgetriebe getauscht wurde und die Bremsen der Hinterachse überarbeitet wurden, steht der Präfekt mit frischem TÜV-Siegel in der Halle.
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Um die Bremszylinder der Hinterachse besser zu erreichen wurden Wartungsbleche angefertigt und montiert.
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Der Geberzylinder der Kupplung wurde neu abgedichtet und wieder eingebaut.
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Es wurden Öffnungen an den hinteren Radkästen geschnitten um besser Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Bremszylinder durchführen zu können.
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Als Abschluss der Korrosionsschutzarbeiten am Unterbau wurde Unterbodenschutz aufgetragen.